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RTC mit dem DS1307 in Kombination mit dem Kuckuck-Antrieb funktioniert nicht

Beschreibung: Stimmt es das es im neuen RTC_Treiber DS1307 v1.0.rpp die variabele TX-Minuten gibt statt CLK-Minuten im (alte) DCF77-Decoder v2.1
und TX-Stunden statt CLK-Stunden ?

Die Real Time Clock - RTC mit dem DS1307 funktioniert bei mir prima ! ......

In Kombination mit dem Kuckuck-antrieb gibt es aber Problemen die zusammen hangen mit die variabele TX-Stunden.
Es gleicht als ob die variabele TX-Stunden nicht stabil ist...als ob es nur ein kleines Moment 0 ist und dann wieder die richtige Stunde....???????......und deswegen hort der Kuckuck nicht auf.
Was habe ich falsch gemacht ?

Beim alten Programm DCF77-Decoder v2.1 funktioniert die Kuckuck Problemlos........(es gab nur problemen beim niedrige Empfangt).
Hinzugefügt am: 25.11.13 19:57
Konstrukteur: Peter Poederoyen NL
Fotograf: Peter Poederoyen NL
Hinzugefügt von: peterholland

Autor: Kommentar:
peterholland
25.11.13 21:10
Es zeigte sich heraus das die variabele TX-Stunden auch nicht stabil ist im neuen RTC_Treiber DS1307 v1.0.rpp. (ohne Kuckuck-Antrieb)
Am TX-Display und LED-Display gibt es keine Problemen.
Das Programm gibt es bei downloads :
http://www.ftcommunity.de/downloads.php?kategorie=RoboPro

Mit verwendung der variabele TX-Stunden für andere Anwendungen fangen die Problemen an.

Was wäre möglich im Programm um die TX-Stunden stabil zu machen ?
 
peterholland
29.11.13 17:01
Um die variabele TX-Stunden stabil zu machen muss eigentlich die kurze 0 -werten aus gefiltert werden.
..........aber wie ist das möglich ?